10多年间,张志坚从井下推煤车开始,先后被评定为采掘电钳高级技师、维修电工技师、高级焊工——
练就“十八般武艺”的检修班长
“设备部件没问题,各项数据都正常,运行起来为什么还是时好时坏?”起重机是矿用大型设备,屡屡发生故障让大家束手无策,只好向张志坚求援。
“硬件确实没故障,肯定是软件系统有毛病。”张志坚俯下身子围着起重机转了一整天,在仔细核对校正各项参数后,得出新的结论,并对起重机控制模块参数进行了重新设置。经他的“妙手回春”,起重机又“生龙活虎”了。
张志坚是华煤集团陈家沟煤矿综掘一队检修班长,也是方圆134平方公里的煤海矿区内数一数二的“技术大拿”——对矿山采掘设备的硬件、软件样样精通,练就了过人的“十八般武艺”,先后被评定为采掘电钳高级技师、维修电工技师、高级焊工。
心里要装得下每一台设备
张志坚曾四处打工,几乎跑遍了大半个中国,在来到陈家沟煤矿之后,从井下推煤车开始逐步走上了检修工的岗位。华煤集团开展的“双培双建”和“百千万”人才培训工程,让他认识到技术工人的价值,他下定决心要在煤矿实现自己的成才梦想。
“做一名优秀的检修工,心里要装得下每一台设备。”无论接到怎样的检修任务,他首先画出设备构造图仔细研究,几年下来,张志坚的图纸本积累成册,成为检修班职工攻克难题的教材。
采掘作业中,要花费大量人工回撤输送机胶带,遇到巷道坡度变化大的情况,还存在诸多安全隐患。对设备了然于胸的张志坚决心自己动手设计。
张志坚在脑海里渐渐形成了卷带装置的雏形,并勾勒出了设计图纸。为了确保实际尺寸与图纸比例相协调,他一边在材料上作比较,一边在图纸上改动,经过5天夜以继日的努力,终于绘制出一套卷带装置的设计图。
这套自主设计的装置没有现成的零配件,张志坚就在废旧的液压泵站、切割剩余的钢板上找配件,并且细心打磨,将配件尺寸精度控制在1毫米之内。
新装置由驱动系统、液压泵站系统、升降摇臂系统等部件构成,使胶带卷装工作由机器代替,每班3至5名作业人员就可以操作,缩短了设备回撤工期,消除了安全隐患。从此,综掘一队告别了人工回撤胶带的历史。
不断创新才能发挥设备最大价值
现代化的井下综采设备,涉及车、钳、铆、焊、电和软件系统等诸多工种。入矿15年来,张志坚不放过任何一个学习机会,逐步掌握了多工种的技能,被授予“甘肃省技术能手”称号。
“如果总是按照老套路干工作,最终还是设备的奴隶,不断创新才能发挥设备的最大价值。” 张志坚说。
一套单柱立式液压校直机出现故障,由于机器使用年限长、维修费用高,一度被闲置。张志坚拆开机器对照图纸仔细揣摩、比较,自己动手对损坏的缸体焊接打磨,并对原液压系统进行改造,加装综合保护和过位保护装置,修复后的液压校直机各项技术指标均达到设计要求,为矿井节约了大量维修成本。
有一种控制模块是综掘机的“大脑”,损坏一次就要花费5万多元。张志坚经过多次试验,实现了自主维修和编程,使维修费用降到2000多元。
几年间,张志坚手里检修过的设备多达3000多台套,在他的一双“妙手”中,一台台陈旧的设备重获新生。通过自主加工零配件、闲置配件改造复用、技术工艺改进等途径,他先后完成技术创新成果6项、小改小革11项。仅2016年以来,他就带领检修班检修复用各类矿用配件16000余套。
人人技术都提高,班组才能更兴旺
作为检修班班长,张志坚认为:“班组每个人的技术能力都不断提高,班组这个小家才能更兴旺。”
徒弟苗红伟接到了加工一台开关架的任务,他按照图纸,很快完成了加工任务。“我自己感觉已经非常满意了,没想到师傅一看就指出了好几个缺陷。”
张志坚现场动手切割下料,带着苗红伟改进缺陷,讲解做到技术达标的方法和诀窍。
“作为检修工,一定要做到精益求精,稍有疏忽,都可能引起大问题。”为此,张志坚对每个徒弟都非常严格。
张志坚将“课堂”搬到工作现场,每天都会挤出时间给班组成员讲技术、讲安全,手把手地教年轻职工拆装检修设备、判断排查设备故障,传授检修绝技绝招,现场示范检修步骤,使职工们养成“零失误”的作业习惯。
在张志坚的带领下,检修班连续5年被集团公司评为安全生产先进班组。多年来,张志坚亲自培养出的徒弟超过了30个,检修班也涌现出一批拥有多种技能的检修工。



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