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工人日报 2015年01月03日 星期一

掘进班班长张华:

内部市场化

李鲁山
《工人日报》(2015年01月03日 03版)

张华是山东新矿集团赵官能源公司一位“80后”掘进班班长。在他看来,2014年矿上原煤成本每吨下降了93元,这一数字对年产90万吨煤炭的矿井意义重大,而在班组实施内部市场化正是实现这一目标的推手。

内部市场化,是赵官能源对于“生产费用承包和自主经营”的一个形象代称,本意是在企业内部形成“买和卖”的市场关系,每个岗位、每名职工都变身经营者,将自身利益与企业利益绑定在一起。比如,公司测算出一个符合市场行情的原煤成本标准,每生产1吨煤,如果成本低于标准,生产者的收入会相应增加,反之,则相应降低。

“现在外部市场竞争惨烈,逼着矿井降本增效,内部市场化让每一个工种和环节都能明码标价。班组跟工区之间,每月都进行一次收入结算,干什么活,拿什么钱,这一来,班组职工的积极性提上来了,我这班长也好干多了。”张华说。

从2014年7月开始,赵官能源依托83个生产班组,优化了内部市场化体系,推出了“降本一揽子计划”,即围绕矿井扭亏,实施市场化核算与综合降本两条腿走路。过去,掘进班组开拓巷道,采取矩形掘进法,巷道高为2.6米,宽为4.2米,现在改为弧形掘进法,巷道高度不变,宽度降为3.8米,这样一变,减小了巷道横截面积,每掘进1米,就减少煤矸石1.3立方米,经过6个月的试验,减少掘进煤矸石4500立方米,仅运输费就节约了20万元。

在赵官能源,内部市场化分为公司、生产线、专业、区队、班组五级,其中,班组作为尾端,担负着具体的市场交易重任,班组市场化运行质量的高低,直接决定了矿井内部市场化的成败。除了技术降本,在管理方面,2014年各班组纷纷推出了新的市场化举措,如运输班组将三班运料改为两班,分区域集中配送,每天减少运输总量33%,单轨吊机车油耗年节支达50万元。机电班组推行峰谷分时用电,实行集中排水、集中运输、集中检修,同比降低用电量216万千瓦时,节约电费300万元。

在综采二区学习室,刚上井洗完澡的职工卢保磊直爽地说:“现在可是把钱花在刀刃上了!”原来,他所在的班组负责维护采煤工作面顶板安全,2014年他们使用一种叫“马丽散”的物料,将其灌注到破碎的顶板缝隙中,使其迅速固化。由于“马丽散”的成本较高,最多时一次要使用30桶左右,光成本就得近万元。针对这笔投入,卢保磊说:“市场化不等于光省钱不花钱,该花的一定要花,因为咱这是煤矿,没了安全,说啥都没用!”

卢保磊还向笔者算了一笔账:像采煤中的沿空留巷技术,由于应用时间较长,班组职工都能熟练掌握。现在,经过进一步优化的“新版”沿空留巷技术,能减少进尺2550米,减少充填矸石2.2万吨,多回收煤柱8.4万吨,创效300万元以上。

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