7月13日,吉林石化公司炼油厂常减压车间,由工艺工程师王旭提出并实施的“金点子”,让Ⅰ常减压装置常一线出装置冷后温度牢牢钉在40℃的“黄金刻度”线上。这个“金点子”不仅彻底治愈了困扰车间的装置夏季“高烧”问题,更带来实实在在的真金白银——每月增产高效益组分常一线油2160吨,全年创效282.3万元,一举拿下了该厂二季度“合理化建议成果奖”。
故事要从半个月前那个闷热的白班说起。
“王工,常一线冷后温度又冲到了51℃,超红线1℃!”操作员孟祥吉指着DCS屏幕上跳动的数字,眉头紧锁。这1℃看似微小,却卡住了装置夏季满负荷运行的“脖子”——按工艺卡片要求,该温度不得高于50℃,超标既存在质量风险,更导致效益流失。

王旭在装置现场详细对比优化流程
王旭平日话不多,总喜欢盯着密密麻麻的参数“找问题”。面对这个“卡脖子”问题,他扎进技术资料堆,对全流程尤其是关键换热点位展开“地毯式”排查。很快,症结浮出水面:原油组分波动大,叠加换热器管壁结垢“拖后腿”,常一线与脱前原油换热后温度飙升,后续空冷器、水冷器“不堪重负”,冷却能力直接“躺平”。
车间攻关优化会上,两套常规方案接连遇冷:清洗换热器需停工,耗时耗力;新增冷却设备投资大,远水解不了近渴。正当众人一筹莫展之际,王旭开口了:“能否内部挖潜?停用常一线汽提塔重沸器供热,改投直接汽提蒸汽,降低塔底抽出温度。”
王旭话音刚落,就引起了大家的质疑,“能耗会不会上升?”“产品质量能稳住吗?”
王旭早就算好了“经济账”——停掉重沸器,塔底抽出温度可降10℃左右;虽然蒸汽每小时多耗0.8吨,但冷后温度能稳稳降至40℃,常一线产量更可从34吨/小时提升至37吨/小时。“刨去增加的蒸汽成本,效益空间非常可观!”他说。

王旭带领技术骨干开展优化攻关
方案敲定,王旭寸步不离操作台。他与攻关小组细化操作步骤,像指挥一场精密“手术”,平稳切出重沸器,小心翼翼微调汽提蒸汽阀门……DCS屏幕上,代表温度的生命线稳步下行,最终精准落在40℃目标区间。
数据印证成效,常一线塔底抽出温度成功降至173℃,冷后温度长期稳定运行,优化操作已成常态。车间主任仕治富拍着王旭的肩膀赞叹:“老王这招太绝了!温度降下去,产量提上来,效益跟着涨,一举三得。”
“装置就像朝夕相处的老伙计,得用心听它‘说话’,琢磨透每一组参数。坚持科学经济的路子,小调整也能解决大问题。”王旭微笑着说。(工人日报客户端记者 彭冰 柳姗姗 通讯员 杨志达)





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