【追梦·一线职工风采录】与时间竞速的“心脏”守护者

赵春青 绘
近日,一声异响打破了海洋石油富岛有限公司甲醇二期装置的平静——高压锅炉给水泵突然“罢工”。检修人员紧急抢修,就在准备重新开车之际,又发现了新问题——泵体盘车卡涩。关键时刻,装置保运部检修班长李保林闻讯赶来,两天一夜,他带领团队在泵体内“抽丝剥茧”,最终锁定故障根源——叶轮级间密封磨损。重新更换内缸,轰鸣声瞬间平稳,甲醇二期装置恢复运行。
类似这样的场景,在李保林职业生涯中屡见不鲜。18年间,他从一名普通检修工,一步步成长为全国五一劳动奖章获得者、大国工匠人才,他带领的班组被授予“工人先锋号”。
“如果把设备比作战场上负伤的战士,检修员就是‘军医’,每分每秒都在和险情赛跑。”这是李保林日常工作的真实写照。
2020年4月13日,富岛公司年产60万吨甲醇装置膨胀槽出口三通突发腐蚀泄漏,管壁因腐蚀已严重减薄,给抢修带来前所未有的挑战。
翻阅资料、反复勘查、一遍遍推演预案……经过缜密思考与论证,李保林创造性地提出“柔性材料打底捆扎消漏与外敷强化材料”相结合的双保险堵漏方案,精准高效地完成抢修任务,为后续甲醇一期装置连续稳定运行674天、刷新全国甲醇同类型装置长周期运行纪录提供了重要支撑。18年来,李保林先后主导46台次大型机组检修,成功处置各类设备故障超1000起。
大型压缩机组是化工装置的“心脏”,而作为核心部件的干气密封,其安装与拆卸技术长期被国外牢牢掌控。一旦安装失败,单次设备损失超过百万元,还会严重制约装置长周期稳定运行。这一全行业公认的“卡脖子”难题,也成为扎在李保林心头的一根刺。
不服输的他和团队一头扎进海量数据与典型维修案例之中。一年时间里,他们历经了无数次推倒重来的试验与改进,最终成功研发出“手轮驱动式拆装工具”,彻底颠覆了传统安装工艺,使安装合格率跃升至96%以上,作业效率提升60%。
作为李保林技能大师工作室领衔人,他探索出独具特色的“扶上马、送一程”人才培养模式。近年来,工作室先后走出两名全国劳模、3名全国五一劳动奖章获得者、12名省部级以上技术能手、7名省部级以上工匠;工作室累计完成技改项目486项,实现成果转化336项,获得国家专利21项。



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