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工人日报 2026年05月18日 星期一

【追梦·一线职工风采录】淘金工匠的“土味”技改

本报记者 田国垒 本报通讯员 冯晓宁
《工人日报》(2026年05月18日 05版)

赵春青 绘

机器轰鸣的山东黄金集团玲珑金矿选矿厂磨浮工段,52岁的工段长路仁东正俯身贴近球磨机外壳,凭借30年练就的“听声辨疾”绝技,捕捉设备运行的细微异常。

沾满矿浆的工作服上,补丁与油污交织成岁月的勋章。在“劳模工匠助企行”的引领下,这位扎根一线的老工匠,用23项接地气的“土味”技术革新,破解了选矿厂的多项生产瓶颈,3年创造经济效益逾百万元,成为企业高质量发展的破局尖兵。

“选矿就像筛金子,每个环节都不能出纰漏。”2022年初,磨浮工段粗选4槽的泡沫层忽厚忽薄,导致矿石回收率波动较大,制约产能提升。企业多次组织技术研讨,收效甚微。

路仁东主动请缨。他连续1个月吃住在车间,每天蹲守在浮选机旁记录数据。白天顶着高温与噪声调试药剂添加量和进气压力;夜晚钻研《浮选药剂应用》,笔记记得密密麻麻。最终发现问题的根源在于,药剂分布不均和气压调控滞后。借鉴跨厂交流经验,他创新提出“双路供药+动态调压”方案:新增一组药剂管路,实现多点均匀给药;加装压力传感器,实时调整进气量。改造后,浮选泡沫层充盈均匀,矿石回收率稳定提升2个百分点,每年为企业增收30余万元。

加球作业曾是“险活”:人工拆袋易滚落伤人,且粉尘大、效率低。路仁东受超市自动售货机启发,设计出“自破袋加球装置”,无需电力,彻底解决安全隐患,加球效率提升40%,每年节省人工成本10万余元。

路仁东还优化浓密系统絮凝剂配比,安装自动化添加系统,解决溢流“跑浑”问题;设计“溜槽缓冲耐磨装置”,减少矿浆对设备磨损,每年节省材料费8万余元。他自创“检修日历”,将每台设备的“健康档案”细化到螺丝松紧度和润滑油更换周期,带领工段建立 “日常巡检+定期保养+隐患排查”三位一体机制,磨浮工段连续5年实现检修“零延误”,累计抢回生产时间超400小时。

2023年酷暑,路仁东带领团队顶着筒体内40摄氏度的高温奋战,提前一个班次完成球磨机衬板更换,抢回宝贵生产时间。同年寒冬,他顶着零下13摄氏度的严寒,冒雪抢修渣浆泵4小时,双手冻僵仍坚持精准调试。

路仁东还在车间设立“流动课堂”,带领年轻职工用废旧零件搭建“实训平台”,制定“一对一”帮扶计划,培养出多名技术骨干,其中3人在集团技能大赛中获奖。

此外,路仁东积极参与集团“劳模工匠跨厂帮扶”活动,将“检修日历”管理法、“望闻问切”诊断技巧等分享给兄弟单位,让“劳模工匠助企行”效应持续放大。

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