降本增效成为李沧巴士公司职工的自觉行动
废旧零件“再上岗”
在山东青岛城运控股公交集团李沧巴士公司,有一个由5人组成的“节修增效”维修班组。他们平均年龄45岁,都是维修一线的行家里手。
近日,该班组经过持续攻坚,成功解决了部分老旧车型在行驶中频繁掉挡的技术难题。
记者从李沧巴士公司技术信息部了解到,随着公交车辆运营时间累积,部分SWB6121EV6老旧车型会逐渐显现出一系列故障隐患。由于使用年限较长,车辆零部件磨损加剧,其中“换挡气缸推杆长度不足”的问题尤为突出,进而导致换挡机构无法精准到位,车辆在运行中频繁发生掉挡现象。
若按常规维修方案,直接更换换挡气缸,单个成本就近400元。面对不断老化的车辆群体,换件维修方式将带来持续的成本压力。
面对这一棘手问题,“节修增效”维修班组长矫崇本主动站了出来。自1995年进入公交集团以来,矫崇本深耕维修一线,经历多次车型迭代,积累了丰富的实战经验。
在他的带领下,班组全员扎根车间,开启了一场细致入微的“故障会诊”。他们手持记录表,逐一记录每一个相关部件的磨损程度、咬合间隙,不放过任何细微异常。他们反复观察,仔细分析挡位切换时推杆的运动轨迹,试图从中找出规律。在反复拆解故障车辆、比对数据后,分析一度陷入停滞。大家没有气馁,转而从原理入手:上网查阅学术资料、探讨推杆的材质特性与受力模型等,甚至向其他单位的技术能手请教经验。经过多轮论证与思维碰撞,替代原装推杆的思路逐渐清晰。
多次试验后,他们将目光投向了平日里废弃的离合器分泵推杆。班组大胆尝试,对其进行测量、打磨、调整安装角度与紧固方式,每一个参数都经过反复调试与实车验证。
最终,经过持续3天的改进,新推杆成功装车。在随后的实地试驾中,挡位切换平顺有力,连续高强度运行4小时无一次掉挡,表现稳定可靠。
这项看似微小的创新,消除了老旧车辆因掉挡引发的行驶风险,改造成本几乎为零。
“节修增效”维修班组让废旧零件重获“新生”,也为企业降本增效与安全运营开辟了一条切实可行的实践路径。据悉,李沧巴士公司历来重视职工创新,积极搭建创新平台,鼓励一线员工立足岗位、大胆革新。如今,“降本增效”已成为职工的自觉行动,持续激发着基层团队的创新活力。



×