效率提升1.8倍是这样做到的
在首钢矿业机械厂铸造分厂造型场地,造型班组的造型工贺赛正在搬运10立方米电铲斗齿的砂芯。恰逢技术员王志田现场指导,他建议道:“一个斗齿需要三个砂芯去拼接,来回搬运调整,不仅累,尺寸精度也不好控制,能不能想个简单的方法?”
贺赛搬运的电铲斗齿砂芯是该厂加工制作的备件,原主要服务于水厂铁矿电铲内部备件市场,随着秘鲁铁矿等外部市场的开发,供应量进一步增大,手工制模生产效率低的问题开始凸显。
想提效,要先找出制约效率的关键点。贺赛和班组同事们开始一起琢磨。
“传统人工制型,需将斗齿砂芯分为三部分制作,进而拼接形成。拼接过程中,连接处的角度、尺寸精度及紧密性受人为因素影响很大。”
“连接处角度摆放有偏差,导致产品尺寸误差增大,影响产品质量。”
“连接得不够紧密,导致浇注过程中钢水侵入缝隙,飞边毛刺多。”
“为后续清理、切割、气刨等工序带来难度,进而影响生产效率,且人工制型的方式本身更容易形成夹砂、气孔等缺陷,亟须改进提升。”
大家你一言我一语,最后通过讨论分析,决定尝试采用消失模泡沫埋箱浇注技术代替人工制型。
但追求成功的道路从来都不是一帆风顺的。“用消失模泡沫埋箱浇注,确实保证了尺寸精度,也消除了人工拼接形成的缝隙,效率是提升了,却依然存在夹砂气孔,这出乎我们的意料。”该班组的王志田说。
为什么出乎意料?王志田进一步解释说,采用消失模泡沫埋箱浇注,是将泡沫消失模制成斗齿形状,刷上涂料后埋进砂箱,刷涂料的作用是有效隔离泡沫与砂子,钢水浇注后熔化泡沫型,不易粘砂,且能够充分地填充泡沫型占据的空间,不易形成气孔。
王志田和贺赛不约而同地想到了原因:既然操作没有问题,那唯一的可能就是:泡沫中有水!他们根据经验判断,因为泡沫型上存在水分,才会出现气孔现象。为了验证这一判断,王志田每隔一段时间对泡沫型进行称重,发现其质量确实会减小。通过查阅资料,向厂家咨询,最终确定组成泡沫的小颗粒间隙存在水分。
发现问题,解决问题。铸造分厂将烘干窑温度控制在40摄氏度到50摄氏度,对泡沫型进行批量烘干,从而彻底消除了影响质量和效率的诸多因素,10立方米电铲斗齿消失模泡沫埋箱浇注技术攻关得以完成。
负责后续清理工序的贺赛说:“以往清理大量的飞边毛刺很麻烦,现在只需要清理整体表面和一些小细节,工作量一下子下降了不少。”
确实,传统的人工制型,平均每人每天完成5件,改进后,平均每人每天完成14件,效率提升了1.8倍。



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