维修班拿出愚公移山精神,攻克多个难关
25项设备改善让重大停车次数减少
本报讯(通讯员张明远 记者邹明强)东风汽车股份轻型商用车分公司装备科四总装维修班通过25项对设备的持续改善,让生产一线的重大停车次数大为减少。
该班组现有7名成员中,有技师4名,助理技师2名,主要负责东风御风总装车间设备维修保养。近年来,他们立足实际,强化技术创新,有力提升了设备维护管理水平和维修质量。
自动机器人涂胶线是进口设备,程序复杂,维护难度大。仅2013年,因涂胶机造成的停工次数就多达22次,长达235分钟。为了攻克这个难关,该班组维修人员拿出愚公移山的精神,逐点进行跟踪、监控。足足用了半个月时间,修改了126处程序元素,杜绝了4种重复性故障。自改造以后,涂胶机只发生过1次故障停工,停工时间13分钟。
内行人都知道,总线故障是维修工最为头疼的设备难题之一。兄弟单位都曾因为这类故障造成两小时以上的重大停工。为了解决这一难题,班组全员出动,检查了180多米的总线所有接头,未发现异常。班组又请来相关技术人员,用专用的设备检测后,在尾站增加了一套整流电源,故障依然没有排除。大家把所有的接头重新剥开,重新接线,并更换了两处总线接头。至此,该故障再也没有发生。
在人员不变的情况下,如何提高效率?技术人员分析发现,制约整个车间生产节拍的工位是发动机、水箱装配。为此,技术部门提出增加一台举升机的方案。维修班仅用3天时间,就把原来报废的一台液压升降机成功改造为举升机,不仅及时解决了生产瓶颈,还为公司节省资金6万元。
维修班提质增效的种种举措得益于企业鼓励创新的大环境。据介绍,2016年,轻型商用车分公司累计收集一线职工提案759件,改善效果通过制造技术科、装备保全科、财务科、QCD改善科、物流技术科、车间班组长现场验收评审的有264件,为公司创效525.756万元(不含投资类技术改造项目)。公司针对提案人和实施人的奖励共计49148元。



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