湖北检修公司特高压秋检的“持家之道”
科学地控制成本,精益地掌控细节,这样勤俭持家的故事,近期每天都发生在湖北检修公司的特高压秋检现场。
修出来的升降车
利用两天中午短短1个小时的休息时间,节省检修器材修理费用,降低了检修成本。这不是玩笑。
高强度、长时间的运作,使一台意大利产的升降车“罢了工”。闻讯赶来的厂家技术人员再三排查,对故障点还是毫无头绪,问题就横在了这里。而整个检修现场,只有3台升降车,电压、电流互感器、避雷器测试、水冲洗,都需要它们,少一台升降车上岗,就相当于施工减速了三分之一。
在检修公司还能有不能被修好的东西?这辆升降车显然勾起了大家不畏难、死磕到底的精神。周涛是该公司这次总票工作负责人。17日中午,匆匆吃完午饭后,他就围着升降车一番捣鼓,通过对控制回路逐一排查,发现发动机不能点火是由于继电器运输中振动松脱,高压包不能输出造成的。可是解决了插件紧固问题后,升降车依然不稳定,无法带负荷输出。
第二天中午,又到午饭时间,周涛将供油回路一一拆卸,发现是空气过滤器堵塞,导致发动机工作不稳定。在简单清理更换后,升降车故障彻底解除,并顺利地返岗。
省出来的打印纸
每份检修报告节省4张~6张纸,100份试验报告就节省400张~600张打印纸。这不是编故事。
该公司针对特高压工期短、任务重的特点,对试验报告模板做出大幅度调整修编。调整的范围包括,在原有空白模板基础上增添试验测定初始值、交接值、历史值及铭牌值。修编过后,在现场试验中,不再需要打印出厂报告,只需携带报告工序卡,所有数据一目了然,所有设备变化趋势一览无余。大大缩减了所需纸质报告份数,为试验腾空了双手。
“这不是小气,这是我们基层员工的职业操守,也是一种社会公德意识。”试验班班长罗浪说。
抠出来的时间
每台主变加调压变试验时间节省30分钟,6台主变加调压变的试验就节省180分钟。这不是虚构。
在为期7天的检修期里,检修人员从细节入手,掌控时间,为主变试验节省下来150分钟。崔庆福是一个在一线工作33年的老同志。这次测试主变及调压变介损和绝缘电阻时,他通过对比发现,如果针对同一测试点不断切换试验项目和接线,一台主变加调压变试验,需要花费3.5小时。反之,试验更换测试点,每台主变加调压变只需3个小时就能完成。(潘晓璐)



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