海面泛起微金色的晨光,清凉的海风掠过预制厂。12月5日,厦金大桥(厦门段)全线最高的装配式墩台在步履式顶运一体台车的托举下缓缓离地,这个近3000吨的“钢铁巨人”平稳升起、稳步前移。“能把这么重的高墩台举稳送准,这台车真是长了‘智慧大脑’!”目睹这一幕,中交一航局五公司技术专家刘长义轻拍台车,欣慰地笑道。

厦金大桥(厦门段)作为国家重点跨海通道工程,其预制厂堪称全线85个墩台预制的“心脏”,需完成187个构件的预制与出运任务,其中最重的构件达3235吨。然而整个工期仅有20个月,要实现墩台这场“大迁徙”,顶升、运输、出运、装船四个环节必须无缝衔接,任何一处卡滞都可能影响全线建设进度。
工程开工初期,墩台出运犹如一位“腿脚不便的巨人”,效率低下且操作繁复。当时的台车系统需分两步操作:先用8个千斤顶将构件顶起,再让运输车驶入构件下方,缓慢承载移动。整个过程需要12名工人协同指挥,遇到弯道还需重新顶升调整。“全靠人喊人应、默契配合,一天能成功出运两件就非常不易。”中交一航局五公司厦金大桥(厦门段)项目设备部部长唐俊生回忆道。
为突破运输瓶颈,项目部迅速组织7名技术骨干成立改造小组,连续召开6次专题会议攻坚。会议室的灯常亮至深夜,图纸铺满桌面,大家反复研讨、各抒己见。有人提议改造旧台车,有人建议分段顶升,但均因效果有限而被否决。“要真正提速,必须实现‘顶升’与‘运输’一体化,不能再各自为战!”刘长义在关键时刻指明了方向。
改造小组随即调整思路,将分散的油缸、台车、夹轨器、泵站等设备“化零为整”,接入统一智能控制系统。同时,将原来的8个500吨千斤顶替换为112个55吨小千斤顶,使“钢铁手臂”动作更精细灵活,并与生产厂家协同研发,在控制端加入自动模块,实现一套台车“一键同步顶升”“一键同步顶推”。
经过三个月反复试验,自动控制系统首次实现“一键同步顶升”时,现场响起热烈掌声——监测曲线平稳上升,墩台如被无形之手轻柔托起。“以前要12人协作的工作,现在4人按键即可完成,效率大幅提升!”唐俊生兴奋地说道。
然而新问题随之浮现:台车“出程快如风,回程慢似蜗牛”。原有机械夹轨器仅能单向推动,无法拉回,每次作业后都需卷扬机拖拽返程。“只能前进不能后退,何谈灵活?”刘长义摇头苦笑。
对此,改造小组为台车实施“手术”,在原有结构中融入液压模块,形成“液压+机械”双模驱动。新型自动液压夹轨器采用对称双钳口设计,如一前一后两只铁手,既可推进也能拉回。如今只需轻按按钮,台车便自动返回起点,彻底告别人工牵引。新系统投用后,运输效率再次提升,安全性也显著增强。
如果说顶运一体台车解决了“怎么运”的难题,那么斜架车的问世,则攻克了“怎么出”的关键挑战。预制厂地坪高出出运平台约三层楼,如何让重达3000吨的墩台平稳“下海”成为新课题。
“有人建议削坡整平,但需移运150万方土方,还可能引发海水倒灌。”项目总工程师王海波介绍。垂直升降方案则造价高昂、风险突出。“既然垂直不行,就做斜坡,让构件顺势滑行入海。”刘长义提出创新思路。
团队结合潮汐规律与构件受力特点,设计出坡比1:10的钢铁滑道,配套专用斜架车,使墩台安稳“坐”于车上,沿滑道平稳滑向驳船。首次试运时,全场屏息,墩台缓缓下滑,仅用2小时便完成“首航”,现场掌声雷动。
历时五个月技术攻坚,从“顶运合一”到“斜架出海”,两项创新为墩台出运打通了“快车道”。如今构件出运效率较初期提升4倍,工期压力得到有效缓解。“为‘钢铁巨人’修好快速路,就是为大桥挺起脊梁!”望着一个个墩台走向深海,刘长义的脸上露出了孩童般的笑容。(工人日报客户端特约记者 朱润胜 通讯员 李国庆)





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