修旧利废成鞍钢股份炼铁总厂职工的自觉行动
【班组现场】一枚螺栓“抠”出3万元
3月18日,鞍钢股份炼铁总厂11号高炉年度检修现场,机声隆隆。检修作业区钳工班班长杨靖新正手持电动扳手,小心翼翼地拆解热风炉人孔上的锈蚀螺栓。指尖上,油污与锈迹交织。一场以“精打细算、变废为宝”为核心的降本实践,正从这枚价值仅10元的螺栓悄然展开。
面对企业深入推进“过紧日子、算精细账”的要求,炼铁总厂将降本增效融入检修全流程,号召职工立足岗位,能修不换、能省就省。螺栓作为高炉检修的高频易耗件,长期经受高温、高压与粉尘侵蚀,极易锈蚀咬死。传统检修多采用气焊切割报废换新,不仅年均消耗数千枚,还额外耗费氧气、乙炔等,更存在明火作业风险。针对这一痛点,杨靖新带领班组反复试验,创新总结出“油浸清理+螺纹修复”工艺,让废旧螺栓重获“新生”。
在检修一线,这套标准化修复流程清晰可见:拆解前喷洒专用松动剂浸润30分钟,配合气焊低温辅助加热,缓慢松解锈层,杜绝暴力拆解损伤螺栓本体;拆下的锈蚀螺栓统一归集至专用容器,倒入除锈油浸泡两小时,使药剂深度渗透锈层;浸泡完成后,用板牙、螺纹锉等工具精细打磨,彻底清除螺纹缝隙积锈。全程无明火、低耗材,修复后的螺栓经力矩测试、尺寸校验,完全符合高炉设备使用标准。
“一枚螺栓采购价仅10元,积少成多就是大效益。”杨靖新算了一笔细账:炼铁总厂年均检修需更换螺栓数千枚,推行修复工艺后,复用率大幅提升,全年可节约成本超3万元。小举措撬动大效益,节约之风在检修现场蔚然成风。机械工段工长王文峰带领职工组建“零件复用小组”,收集报废起重工具、千斤顶的完好部件,拆解分类、拼装调试,重新组装性能达标的起重机,单台可节省采购成本500元,全年累计节约3.2万元。
检修作业区助理石运森表示,班组以老英雄孟泰为榜样,复刻“孟泰仓库”节约理念,常态化开展炉前挡板、铁沟盖板修旧利废竞赛,通过自主修复、改制复用,年创效益超40万元,实现了从“消耗式检修”向“循环式维护”的转变。
如今,勤俭节约、修旧利废已成为一线职工的自觉行动。从一枚螺栓、一个零件到一套设备,职工们把降本理念落在实处,用点滴行动为企业提质增效注入一线力量。



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