面对人多油少、生产成本高、创效能力差等突出问题,努力“管好每一口井,采好每一吨油”
像红柳一样抱团成长
重油公司是新疆油田最老的稠油生产单位之一,历经28年高速热采开发,已步入高采出程度、高含水、高递减率的“老龄”阶段。人多油少、生产成本高、创效能力差等问题突出。尤其当下面对低迷的石油市场,该如何应对?我在班组中提出要树立“像红柳一样抱团成长”的团队精神,通过“管好每一口井,采好每一吨油”,携手应对“寒冬” 。
采油六班现有员工23人,其中近一半是少数民族员工,共同维护着8座计量站148口油气井的生产。
我们在班组推行属地管理,使组员由岗位执行者转变为属地管理者。采取“随时抽查,一月一查,一季一考”方法,对照绩效考核细则每月对班组员工各项工作进行检查、打分,张榜公布。
属地划分了、任务分解了,责任细化了,每位组员的自主管理意识也激活了。
一天,班组成员潘新兰在巡井时发现有一口井压力波动较大,为了弄清原委,她在加密录取油样时观察油井的含水变化、井口憋压和压力变化,并加密计量油井产量,在找到真正原因后才向班长汇报。这样详细的现场摸查保障了作业区地质人员下达措施的准确性,减少了无效修井带来的浪费。
在生产现场,组员反复清洗利用每一团棉纱、每一副手套,将旧螺丝、受损的管钳、扳手等可回收资源收入工具箱,等待重新拼装、修复。
今年初,班组统计需维修更换6个闸门。一个闸门3000多元,加起来就是近2万元的成本。往年遇到这种情况直接申领新的闸门换上就行了,但是考虑到企业目前的生产经营形势,我带领大家赶到现场,认真分析起故障原因。
闸门的故障是无法开关。手转不动就用管钳,48#的管钳不行,再带上加力杠……闸门依然纹丝不动。
“打不开就拆了它!”在仔细观察了闸门结构后,我先用榔头将闸门一点点敲松,再依次用管钳卸掉压盖、弹子盘、丝杠……经过解体作业,终于看清了内部情况:“怪不得这闸门打不开,丝杠上都是锈和沙子。”经过耐心细致的清理,闸门终于又变得开关自如了。
最终证明,除了一个闸门因生锈严重无法拆洗,确实需要维修更换,其他5个闸门经过拆洗都能正常运转了。
在采油六班,精打细算已经成为一种习惯。
(作者系全国劳模、重油公司采油作业五区采油六班班长)



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