邯钢扫“浮财”
为了拿到“增产创效”奖,河北钢铁集团邯钢公司冷轧厂涂镀车间冷基镀锌线丙班的7名职工“算计”了一个月。
“全厂职工都在绞尽脑汁地降本增效,要想拿到这个奖可不容易,得从一毫米、一秒钟、一分钱上抠。”班长陈晓光说,“知道吗?生产科是以秒为单位,统计出每一件产品所用的工时。与标准工时相比,每节约一分钟,会有5元钱的奖励。”
“上个月,我们班拿到了公司的500元奖励。”陈晓光的语气颇为自豪。国庆节前夕,陈晓光用这笔钱带着班里的兄弟们到附近的山里玩了一趟。
今年3月以来,下游市场需求不足、原材料成本上升、出口销售不旺,中国钢铁业利润减幅95%,中钢协会员企业逾三成陷入亏损。钢铁企业几乎无一例外地调整了策略,进行内部挖潜增效。邯钢,吨钢成本年内实现3次下降,目前吨钢成本已降低616元——“千斤重担众人挑,人人肩上有指标”。为了完成这个目标,邯钢从铁前系统挖潜、钢后品质增效、能源回收利用等8个方面,细化分解了47项措施,并分别明确了相关责任单位和责任人。
“上半年,2.4万职工共同‘抠出’1.52亿元的利润。”邯钢董事长、党委书记李贵阳说,“应对严峻的市场形势,需要全心全意依靠职工办企业。”
在涂镀车间冷基镀锌线丙班“入口”工作的栗贵宾和王辛,为了应该切5米还是切4米的带头,争了起来。对于6000米长的钢卷来说,多切个三五米看起来并不算个事,如果按常规切8米的话,机械自动运行,而少切就要反复检查,手动操作。
“多操一份心,就能省出一米来。我们有时按着厘米切,绝不浪费钢材。一个月下来,光是我们班,就能省下4吨钢。”王辛说。
“节省原料是最原始的办法,我们更多是依靠科技创新、优化运行降本增效。”冷轧厂厂长武建琦说。
在扫尽“浮财”后,邯钢人开始从细节入手,向科技要效益。
上半年,该厂“双高”和新产品达64.67万吨,相比普通产品增创效益1680万元。
优化运行是增效的另一个途径。厂长武建琦举例说,“通过梳理整车装载加固流程,将部分工作穿插前移,加强与上下游沟通和协调组织,东、西区装车时间分别从原来的55分钟缩短到了目前的38分钟和40分钟。这样,就减少了整车改零提,节省了运输费用、缩短了交货期,并且降低了价格变动的风险。”
“模拟市场核算,实行成本否决”,是上世纪90年代邯钢人创造的邯钢经验。
“过去我们模拟市场,实行成本倒推。但只基于一点:什么好卖就生产什么。而如今停留在市场‘表层’已远远不够了,必须了解每一个客户。”武建琦说。
邯钢为LG生产的电镀锌板,按国家标准从0.38mm-0.42mm都是合格的,但是通过回访,他们发现,LG的生产工艺必须要0.385mm的板型。
“过去达到国家标准就行了,现在要达到不同用户的不同标准。”武建琦说。
从节约到创新,从了解市场到了解客户,从管理中要效益,“邯钢经验”在新时期、在困境中不断得到淬炼与创造。
邯钢人认为,如今的市场形势和当时创造“邯钢经验”时很相似。但邯钢做出了新的选择——加大加快了研发力度。
产品研发SBU是邯钢6S精益管理工程中的一个模块。邯钢总经理描述了它对邯钢现在以及未来市场的重要性:“从2010年6月开始推行SBU到年底,半年内平均每月研发新产品3个;2011年,进一步完善SBU机制,每月新产品研发量增加到7个,新产品产量达到245万吨,增创效益1.37亿元;今年上半年,继续深入推进SBU机制,生产新产品140余万吨,增创效益3700余万元,销售SBU产品260余万吨,增创效益7000余万元。”
“领导们考虑‘抱西瓜’的事,我们做好‘拣芝麻’的事。”在涂镀车间冷基镀锌线上,班长陈晓光向记者展示了一个小本,那上面记着不同型号产品的生产参数,以及各个工序容易出现的问题,甚至每个操作手容易出的问题——非常详细。
陈晓光说:“我们不能左右市场,但是能左右自身的工作。只要我们每个工人都肯琢磨事儿,再艰难的局面,也扛得过去。”



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