操作女工一个“金点子”省16万元
本报记者 高柱 通讯员 周军 鹿雯立
《工人日报》(2012年01月04日 04版)
“听说操作工赖永秀提一个小建议,一年就省了16万元!”去年12月29日,记者来到攀钢煤化工厂回收作业区,观看她简单实用的改革建议,不禁叹服:这“金点子”是怎么从她脑袋迸出来的呢?
“常想着降本增效,点子不知不觉就冒出来了。其实方法很简单!”赖永秀说。作为煤化工厂回收作业区一期生化岗位的丙班女工,她熟悉本岗位的每一条管线和槽罐。每当巡检时看到60立方米空槽子就想:如果把它利用起来多好。这个配水槽是2003年处理原酚水的配套一期生化除油机建成的,自2005年技术改造除油机停运以来,一直处于闲置状态。
煤化工厂回收一期生化系统,是将蒸氨废水和稀释水在调节池中混合后,用泵抽送至曝气池,曝气将其中的酚、氰等降解到排放要求。按照原来的工艺,需要30千瓦的电力泵24小时不停地运转。赖永秀想到:是否可以利用余压让废水直接流进曝气池,不需要30千瓦的电机24小时转个不停,既节约电费,还能减轻劳动强度,改善作业环境。
赖永秀在女工工作会上说了自己的想法。回收作业长得知后予以充分认同,马上实施改造。随后作业长跟班了解情况,各班岗位人员都认为工艺是可行的,从节能的角度更是必要。
他们算了一笔账:一天一台30千瓦的电机运行24小时,一年运行365天,一年能省16万元的电费!这笔账算下来让大家很惊喜。
实施改造时,材料费只需几千元即可。赖永秀的“金点子”迅速被采纳实施。问及感受,她笑着说:“岗位工人降本增效也能发挥大作用,只要动动脑筋,钱就省下来了!”



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