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工人日报 2010年10月13日 星期一

绞车启动器交流“硬接触”改为数字“软接触”控制,年节电30万千瓦时;增设二次安全保护电路智能控制,性能可靠节能减排,却被电力部门误认为“偷电”

【一线创新故事】维修工通过革新“偷电”30万度

■蒲德贵 张明英
《工人日报》(2010年10月13日 005版)

绞车启动器交流“硬接触”改为数字“软接触”控制,年节电30万千瓦时(度);增设二次安全保护电路智能控制,性能可靠节能减排,却被电调部门误认为“偷电”。日前,重庆能源集团2.8米绞车维修班的10多名电钳工回忆起1年前实施技术革新维修降耗,被误认为“偷电”的那门子事,笑得更开心。

2.8米竖立井绞车是西南地区最大直径,垂直提升高度为330米,单次运行速度52秒,算得上是世界上最长、最快速的“电梯”之一。

1982年投产运行至今,该设备一直采用传统交流接触器“硬接触”原理控制绞车。每天上千次的频繁运转,导致交流接触器线圈每月损坏6个以上,每个价值1000元。同时,还出现了绞车打反转的不安全隐患。

如何保证重达10吨的人员、物资垂直提升机(矿井电梯)安全可靠运行?18名维修工利用数字电路原理对老绞车电路系统进行潜心研究,制定出两套方案,一是增加安全回路装置,二是实施数字化技术安装保护装置。

维修工按照分布实施原理,采取第二方案实施了交流接触器“硬接触”改为数字化电路的“软接触”的技术改进。每实施一步,进行一个月的安全运转检验,进而达到了旧设备改进的安全运行可靠。

技术改进后,2.8米绞车使用电量每月骤降3万千瓦时。电力工作人员很纳闷,认为是企业在大量“偷电”。

接连几个月,绞车使用电量持续下降,电力部门产生的怀疑更大了,对使用电量低的原因进行立案调查。经过多次核实,工作人员终于明白了是维修班组技术革新让电量下降了。

看着维修工改进后的高压、低压“软接触”数字启动器,机动部管理者李云说:“维修工真会想办法‘偷电’,用技术革新‘偷电’真是高手。”

维修班被电力部门误会为“偷电”,维修工们更是偷着乐。班长杨汉林说:“我们改进设备技术就是要降低能耗,提升安全,没想到还落了个‘偷电’的大名。这也证明了维修工能想会干,敢于‘偷电’都是技术革新的结果哟!”

据了解,一年来,该班组对2.8米绞车实施了10多项技术革新,经过安全运行检验,年节电30多万千瓦时以上。与改进前相比,维修费降低70%以上,电控系统实现无故障运转。

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