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工人日报 2008年10月28日 星期一

【全民节能行动】涓涓细流汇成河

韶钢苦练节能降耗功,年均节电2亿多度

■本报记者 叶小钟
《工人日报》(2008年10月28日 004版)

产能达500万吨的大型钢铁联合企业——广东韶关钢铁集团将节电降耗作为企业管理的主要工作之一,在抓好管理节电的同时,重点狠抓工艺节电和科技节电。2006年至2008年上半年,韶钢通过各项节电措施,累计节约用电达6亿度,年均节电2亿多度。

实行工艺改造可以达到节电目的。电炉是韶钢最大单台耗电设备,1999年,韶钢淘汰了落后的旧电炉工艺,建成了国内第一条短流程四位一体的CONSTEEL电炉生产线,电炉钢的电耗由600千瓦时/吨下降到约400千瓦时/吨,耗电量大幅度降低。

2005年开始,韶钢人尝试电炉加铁水炼钢。经广大技术人员的攻关,在电炉没作大改动的情况下,2005年底实现冶炼过程不用电,但还需在换炉补炉时用电加热,周期为一星期一次。为了这一星期一次的电加热,专门的配电变压器、线路、电炉变压器均需投入,造成了极大的浪费。经过生产技术人员的认真研究和多次试验,终于有效解决了换补炉时的初次烘烤加温,并于2006年3月彻底停用了电炉变压器,最终实现了电炉完全不用电来炼钢的新工艺。这样一来,不仅电耗降下去了,而且效益也出来了。2006年,节电1.67亿千瓦时,2007年则节电2亿千瓦时。

应用新技术是降低电耗的重要手段。从功率因数补偿技术、变频技术到新光源,从节能电机、节能变压器到节能灯,从高电压到低电压,不管大工业设备还是工厂照明,只要有推广应用的价值,只要有节电的潜力,韶钢都大力推广应用。公司每年设有专项节电改造资金进行节电改造。在新建项目时,严把设计关,对所有需调速的低压电机都要求使用变频调速。因此,低压变频器在韶钢工程建设初期就得到了普遍应用。据不完全统计,年节约用电数千万千瓦时。

对老系统,韶钢每年都进行调查摸底,对有节电潜力的设备进行改造,其中仅对焦化厂冷却水系统进行节电改造,每年就节电130万千瓦时。

与此同时,韶钢人还从生产厂到办公室、从电机到变压器、从功率因数到绿色照明、从“软件”到“硬件”等方面采取积极措施,严格控制用电量,不断创造出节约用电的新纪录。2006年比2005年少耗电1.67亿千瓦时,吨钢电耗下降了38%。2007年吨钢电耗又下降了5.27千瓦时,总电量下降了2250万千瓦时。

统计表明,韶钢2006年产钢426万吨,全年电力消耗20.08亿千瓦时,平均吨钢电耗为452千瓦时;2007年产钢441万吨,电力消耗20.40亿千瓦时,平均吨钢电耗为447千瓦时;2008年上半年产钢234万吨,电力消耗11.12亿千瓦时,平均吨钢电耗为443千瓦时。产量逐年上升,电耗却呈下降趋势。

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