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张根业:把“拦路虎”变“垫脚石”

来源:中工网
2025-12-23 14:38

“你看这仪表盘,负荷率稳在105%,比刚开车时顺溜多了。”12月12日,在陕煤集团榆林化学电池电解液溶剂(以下简称DMC)项目中控室里,宇高新材料有限公司安全生产技术部副经理张根业指着跳动的数字,笑容朴实。

作为陕西省首个高纯电子级DMC项目的“技术管家”,他的手机24小时“待命”,屏幕上每组参数都熟记于心。

这个全国最大的DMC项目,2024年10月投产后就实现“当年投料当年超产”。然而,投产初期却遇上了“拦路虎”——精馏系统的石墨换热器频频泄漏。

“DMC反应中存在腐蚀性的氯化氢介质,会对精馏塔造成腐蚀。为此,在工艺包中将部分换热器更换为石墨换热器,但石墨换热器先天易开裂,一泄漏就会导致停车,造成不可估量的损失。”张根业皱着眉回忆。

那段时间,他带着团队查数据、翻资料。“别人都用石墨,咱能不能换个思路?”经过反复试验分析,他提出用碳化硅和特种不锈钢替代石墨的方案。这次尝试,彻底解决了泄漏难题,装置连续运行时间翻了几番。

废气焚烧系统是另一块“硬骨头”,含氯废气遇氨形成氯化铵,平均两个月堵塞一次,每次停车损失760万元。张根业带领团队将尾气组分逐一分析,针对性改造管道与工艺。“就像给病人号脉,找准症结才能下药。”张根业笑着说,如今这套系统稳稳运行,再没“罢工”。

今年DMC价格下行,他又把心思花在“省”字上。原来17公斤蒸汽被减温减压成10公斤和5公斤的,能量浪费严重。他重新规划蒸汽管网,优化装置,把蒸汽单耗从2.5吨降到1.9吨,一年省出蒸汽费用489万元。

“设备就像人一样,得在最舒服的状态下干活。”他为用电设备“量身定制”负荷曲线,让生产每吨DMC的电耗从380千瓦时降到330千瓦时,相当于每年多赚出一座“小金库”。

“化工是实打实的科学,难题就是‘硬骨头’,啃下来才算真本事。”张根业说。如今,他正在攻坚凝液余热利用和杂盐资源化,不仅要把蒸汽的热量“吃干榨净”,还要让废弃杂盐变废为宝。

这位扎根煤海的“技改先锋”,用一次次技术突破将“拦路虎”逐个变为“垫脚石”,为陕西首个高纯电子级DMC项目夯实了市场竞争的“压舱石”,也为煤化工产业的绿色升级奠定坚实基础。

(陕西工人报全媒体记者 牟影影)

责任编辑:张苇柠

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